本报讯 记者丛焕宇报道 5月7日,本钢集团传来好消息:一季度,本钢板材发电厂通过烧结余热发电、降低动力煤消耗、创新节能技术等举措,节省成本1224万元。
本钢板材发电厂与板材炼铁厂建立实时沟通渠道,加强余能发电机组运行调整,在保证外供热的前提下,以发电为主、供热为辅的方式组织265、566平方米烧结机余能发电机组运行。一季度,烧结余热发电量同比增加1759万千瓦时,降低成本290万元。该厂还通过调整运行方式,日增发电量16万千瓦时,降低了外购电成本。
本钢板材发电厂创新举措,降低动力煤消耗,增烧富余煤气。在绩效考核中设立节煤奖,充分调动岗位职工降低动力煤消耗的积极性。在天气较暖和、高炉顺行的前提下,组织各岗位高频次调整加减煤气,每小时同比增烧高炉煤气5.01万立方米。同时,组织燃煤配套系统经济运行,实施降低综合电耗和氨水消耗等创新节能技术。一季度,汽耗电降低成本316万元,氨水成本相比计划降低144.58万元。
为了将降成本举措落实好,本钢板材发电厂将成本指标层层分解,开展小指标竞赛,并同职工收入挂钩。经过努力,多项重点小指标接近或达到设计值。特别是566烧结余热吨矿发电量指标,3月份达到每吨17千瓦时,创历史同期最高水平。
一季度,本钢板材发电厂职工提出降本合理化建议41项,实施38项,预计全年创效295万元。